隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,人們對逆變電源的要求也越來越高。在大功率逆變電源場合,流過主電路上的器件電流非常大,作為開關(guān)管的IGBT 上流過的電流可達幾百安,所以一般所選的開關(guān)管容量比較大,這就導(dǎo)致調(diào)制時的開關(guān)頻率不能過高。本文首先介紹了主電路與三環(huán)控制,其次介紹了單極性倍頻SPWM調(diào)制,最后闡述了系統(tǒng)實驗分析wNN,具體的跟隨小編一起來了解一下。
一、主電路與三環(huán)控制
逆變器主電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,主電路采用全橋結(jié)構(gòu),輸出端連接了LC 濾波器濾除高次諧波。開關(guān)管的驅(qū)動信號由三角波和正弦波比較匹配得到。
三環(huán)控制結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,由內(nèi)到外分別為瞬時值電容電流環(huán)、瞬時值電壓環(huán)和電壓有效值環(huán)。其中:瞬時值電流環(huán)的主要作用是校正輸出電壓波形;瞬時值電壓環(huán)主要作用是校正輸出電壓的相位,并提高系統(tǒng)的動態(tài)性能;電壓有效值環(huán)的主要作用是使輸出電壓穩(wěn)定在所需要的電壓幅值。
電流瞬時值內(nèi)環(huán)和電壓瞬時值外環(huán)均采用P調(diào)節(jié)器,最外環(huán)電壓有效值環(huán)采用PI 調(diào)節(jié)器。圖3和圖4 分別為采用三環(huán)控制的逆變電源系統(tǒng)從滿載到空載和空載到滿載的波形仿真圖,圖3中Uo為輸出電流。由圖3-4 可知,切載時電壓幅值基本保持不變,說明系統(tǒng)具有較好的動態(tài)特性。
在常規(guī)SPMW波調(diào)制中,開關(guān)頻率和輸出脈沖頻率是相等的,但是在大功率條件下,開關(guān)頻率不能過高,原因主要:
①開關(guān)頻率過高會導(dǎo)致開關(guān)損耗增大;
②會使開關(guān)管發(fā)熱嚴(yán)重,長時間運行會損壞開關(guān)器件;
③開關(guān)頻率過高,出現(xiàn)擎住效應(yīng)的幾率增大;
④大容量開關(guān)器件高速通斷,會產(chǎn)生很高的電壓尖峰,有可能造成開關(guān)管或其他元件被擊穿。但是,開關(guān)頻率降低會使輸出波形中THD含量變高,不能滿足最終指標(biāo)要求。
為了提高輸出波形質(zhì)量,通常的做法是加大主電路后端LC濾波器參數(shù),或增加三環(huán)控制中調(diào)節(jié)器比例系數(shù),但是加大LC濾波器參數(shù)會使逆變器體積變大,成本增加,而且在實際構(gòu)成數(shù)字控制系統(tǒng)時。調(diào)節(jié)器系數(shù)不能太大,否則就會造成振蕩;所以單極性倍頻SPWM調(diào)制方式應(yīng)用而生。
二、單極性倍頻SPWM調(diào)制
2.1、單極性倍頻SPWM調(diào)制原理
2.2、單極性倍頻SPWM調(diào)制下濾波器的設(shè)計
電路中電容的作用是和電感-起構(gòu)成一個低通濾波器,因此在電感值確定后,就可以根據(jù)LC濾波器的截止頻率來確定電容C 的值。由于在單極性倍頻SPWM 調(diào)制方式下,輸出諧波為開關(guān)頻率2 倍以上的偶次倍的高次諧波,所以LC 濾波器的截止頻率可以取最低次輸出諧波的1/10,即
在實際電路中,由于各個器件的非理想特性,基準(zhǔn)正弦也為非標(biāo)準(zhǔn)正弦信號,再加上死區(qū)對輸出波形的影響,所以輸出波形會含有低次諧波。將電容值適當(dāng)取大,能夠有效抑制低次諧波。將已計算得到的電感值帶人上式中,即可得到電容值:
在實際電路設(shè)計中,可取電感為0.4 mH,電容為20 PF.
在三環(huán)控制下,采用SPWM 波單極性倍頻調(diào)制方法,數(shù)字控制系統(tǒng)中的比例控制器參數(shù)不需要很大,就可以保證較好的輸出電壓波形質(zhì)量,而且輸出電壓信號的相位、幅值都能達到指標(biāo)要求。
三、系統(tǒng)實驗分析wNN
3.1、仿真結(jié)果及分析
本文基于上述原理,采用Matlab/Simulink搭建了仿真模型,進行仿真實驗。采用常規(guī)SPWM調(diào)制,在三環(huán)控制下的輸出波形及波形THD 分析結(jié)果圖如圖6 所示。其中: 開關(guān)頻率為26.4 kHz;輸出功率為10 kW.由Simulink 自帶的FFT 分析可知,在此控制下的THD 含量為1.23%.其中,三次諧波含量較大,高次諧波已被LC濾波器濾掉。
采用單極性倍頻SPWM 調(diào)制,在三環(huán)控制下,輸出波形及波形THD 分析結(jié)果圖如圖7 所示。其中: 開關(guān)頻率為10kHz,輸出功率為10kW.由Simulink 自帶的FFT 分析可知,在此控制下的THD含量為0.75%.其中,偶次諧波含量較大,高次諧波已被LC 濾波器濾掉。
由以上結(jié)果對比可知,采用單極性倍頻SPWM調(diào)制方法時,開關(guān)頻率僅為10kHz,但是輸出電壓的THD 值小于1% ; 而采用常規(guī)SPWM 調(diào)制方法時,開關(guān)頻率達到26.4 kHz,THD 值也只有1.23%.開關(guān)頻率10 kHz 經(jīng)過倍頻后得到的輸出電壓脈沖頻率為20kHz,其THD 值與開關(guān)頻率26.4 kHz 時的值相差不多,說明單極性倍頻調(diào)制方法是有效的。
3.2、實驗結(jié)果及分析
在上述仿真實驗的基礎(chǔ)上進行實驗驗證。首先得到單極性倍頻SPW M 驅(qū)動信號,如圖8 所示。系統(tǒng)切換負(fù)載時,輸出電壓和輸出電流波形如圖9 所示。 由圖9 可知, 系統(tǒng)在負(fù)載切換時經(jīng)過幾個周期的調(diào)節(jié)就可以恢復(fù)電壓幅值,說明系統(tǒng)在三環(huán)控制下具有較好的動態(tài)性能,與仿真結(jié)果相符。在常規(guī)雙極性SPWM 調(diào)制下的波形及諧波畸變率如圖10所示。由圖10 可知,THD 為2.52%.在單極性倍頻
SPW M 調(diào)制下的輸出電壓波形及諧波畸變率如圖11所示。由圖11可知,THD 僅為1.53%.
四、結(jié)語
本文為解決在大功率條件下開關(guān)管的開關(guān)頻率不能過高問題,將單極性倍頻SPWM 波調(diào)制方式與環(huán)控制結(jié)合起來進行仿真研究,并進行實驗驗證。結(jié)果表明,這種方法應(yīng)用在大功率逆變電源中效果較好,能夠使輸出波形THD 達到較高指標(biāo)。
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