1、引言
隨著國民經濟的發展,越來越多的汽車品牌選擇在中國建廠。據不完全統計,中國現有汽車廠家六十幾家,主要分布在華東、華南沿海地帶。華南地區特別是廣州,匯集了日本主要的汽車品牌。中國汽車工業自動化水平不斷提高,但與發達國家相比,其自動化水平還有距離。fa產品的使用,是實現中國汽車工業自動化和電氣化的關鍵。汽車制造的主要工藝可分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大車間。沖壓車間內,鋼板被沖成汽車的各個部分,并運送到焊裝車間進行車體焊接,初步成型的車體在涂裝車間進行預處理、密封和噴涂,再到總裝車間,安裝其余的座椅、輪胎等部件。貫穿四大工藝,實施鋼板傳送、車體運輸的就是輸送設備。輸送設備上使用了大量的變頻器,這些變頻器分布在車間的各處,而且變頻器型號、種類不同,變頻器的參數設置項目和內容也往往不同。以往的狀況是,需要耗費大量人力物力,進行變頻器運行狀態監視和變頻器的參數管理,到每一臺變頻器前記錄運行參數以及更改狀況。一旦出現某個變頻器參數設置異常,且不能及時發現并改正,可能影響整個輸送設備運行,進而影響正常生產。為了解放勞動力,提高自動化水平,對各個變頻器實行總線連接,分散放置,集中管理。同時考慮到變頻器的控制特點,引進變頻器參數管理系統。利用這套系統,可以在人機界面上查看各個變頻器的運行狀態,對變頻器參數設定管理權限,防止與生產操作無關人員隨意改動變頻器參數,被更改的參數內容,更改后的數值及標準的參數數值,在人機界面上會以特殊的字體及顏色顯示出來,方便管理人員跟蹤查看。下面將從系統組成、變頻器參數設置、plc程序書寫、人機界面畫面設計等幾個方面進行介紹。
2、變頻器參數管理系統硬件設計
2.1 plc產品選擇
q系列plc是采用模塊化的結構形式的中大型plc產品,這里使用了具備5個i/o插槽的主基板q35b,用來安裝模塊,并提供給模塊間電力信號和數據信號的傳輸。
q61p,電源模塊。輸入電源采用100-240伏交流電壓,轉換為5v/6a直流電,供給各模塊。
q02hcpu,高性能cpu模塊,28k步程序,約合112kb的程序容量,最大8192輸入/輸出點數,可以滿足大規模設備的控制要求。模塊本身配置了通用usb接口,可以方便連接電腦,實現cpu同電腦間高速的數據傳輸。
qj61bt11,cc-link總線主站/本地站模塊。cc-link采用屏蔽雙絞線連接,156kbps到10mbps五種傳輸速,t形中繼器擴展后的距離最大可達13.2km,最多可以連接64個物理節點,包括遠程i/o站,遠程設備站,智能設備站多種站類型。由于cc-link這些卓越的特點,使得cc-link總線在工廠應用中,起到至關重要的作用。
2.2 變頻器產品選擇
高性能通用型變頻器a700系列產品具有高水平的運行性能、廣泛的使用環境、便利的維護特點及各類簡易操作的實用功能。強大的網絡通信功能,使a700支持多種通信方式和現場總線。這里選加了a7nc選件卡,從而使變頻器可以作為遠程設備站,連接到cc-link總線中。一個cc-link主站模塊,可以連接最多42個變頻器,從而實現各個車間多臺變頻器的遠程控制。
2.3人機界面產品選擇
gt15是三菱1000系列人機界面中的高性能產品,15英寸高亮度、寬視角tft顯示設備,65536真色彩顯示,使畫面的表現力更加豐富;更多高級附加功能,可擴展到存儲容量,滿足客戶設計復雜工程的需求。
2.4系統連接
將a7nc安裝在a740變頻器第三個安裝口上,用cc-link專用三芯屏蔽電纜,da-da(藍色線),db-db(白色線),dg-dg(黃色線),sld同fg內部短接,sld連接屏蔽層,fg接地,按照圖1的接線方法,連接安裝了cc-link選件變頻器和cc-link主站模塊qj61bt11。在da-db之間,需連接110歐姆、1/2瓦的終端電阻。
q系列高性能cpu通過基板上的總線接口,以q總線形式連接人機界面產品gt1575,通過q總線連接,可是實現數據高速傳輸,連接距離可達13.2米。變頻器、人機界面和plc的連接完成示意圖如圖2所示。
3、相關參數及程序
3.1變頻器的參數設置
設置變頻器參數,使變頻器按照參數內容,實現用戶要求。參數設置可以通過變頻器面板,或者變頻器操作軟件fr-configurator。
更改變頻器的操作模式,對應79號、340號參數。使變頻器可以運行在網絡模式下。
542號參數,變頻器站號設定。一個cc-link網絡中,可以連接64個站,因此站號設置范圍為1-64,但是,可以連接變頻器的個數不能超過42個。按照表1設置以上參數。
543號參數,設置通訊速率。設置的通訊速率,同cc-link網絡中其他站的速率必須一致。參考表2設置543號參數。本文中,543號參數設置為4,以10mbps的速度傳輸。
設置變頻器占用站數,544號參數,cc-link擴展設定。版本不同,變頻器可以傳輸的數據容量不同。根據表3,這里544號參數設置值為1,循環通信時,變頻器可以發送32位、4字的信息,接收32位、4字信息。
3.2 plc的參數
q系列cc-link主/本地站模塊,可以采用設置軟件gx-developer進行參數設置,使參數設置簡單方便。在“gx-developer”雙擊“參數”-“網絡參數”,選擇cc-link網絡參數,cc-link主/本地站模塊進行參數設置。q系列高性能plc可以安裝64個cc-link主/本地站模塊,使用軟件可以對8個模塊實施參數設置。對應該系統的參數設置如圖3所列。
圖3中,a——起始地址 ,cc-link主/本地站模塊在基板上的地址;
b——類型,cc-link主/本地站模塊,用作主站或是本地站;
c——模式,選擇使用cc-link版本1還是cc-link版本2;
d——連接的從站個數。根據連接物理站的數目設置。這里只連接一個變頻器;
e——遠程輸入/遠程輸出,使用循環傳輸把位數據送到各個站,把存儲該信息的區域用rx和ry表示。在主站中,輸入數據為rx,輸出數據為ry;
f——遠程讀/遠程寫,使用循環傳輸把字數據送到各個站,把存儲該信息的區域用rwr和rww表示。在主站中,輸入數據為rwr,輸出數據為rww;
g——特殊繼電器、特殊寄存器的刷新。用于存儲cc-link網絡連接狀態的位信息、字信息。
3.3人機界面的設計
利用三菱人機界面設計軟件gt-designer2 進行gt1575的畫面設計。
利用變頻器輸出信號(見表4),在畫面上配置位開關,對主站模塊的輸出信號進行操作,通過循環傳輸,將主站模塊輸出信號的狀態傳送給變頻器,從而實現對變頻器的遠程控制。例如ryn0刷新到cpu的y1010,因此,對y1010置位,就可以實現變頻器正轉。部分畫面見圖4。
變頻器傳送給主站的狀態信號,在主站模塊側用rx接收,rx刷新到cpu的x1000,因此在畫面上配置位指示燈,顯示x1000的狀態,就可以顯示變頻器的運行狀態,見表5。例如,x1002代表運轉,在畫面上直接配置x1002的指示燈,可以顯示變頻器是否在運轉。利用x1000和x1001的互鎖電路,輸出的線圈狀態,可用于顯示變頻器的正/反轉。圖5給出了部分監視用程序和畫面。
利用讀寄存器rwr,輸入變頻器的狀態信息,在人機界面上,配置各種儀表,可以直觀表現變頻器的轉速、電流等。
利用寫寄存器rww,輸出變頻器的命令信息,通過網絡模式更改變頻器的參數。在人機界面上,配置了如圖7的參數設置表格,在表格里可以看到,參數的號碼、單位、初始值、現在值、設定值等,其中“初始值”,表示變頻器的出廠設置,“設定值”表示設備商根據生產工藝提供的標準值,“現在值”表示變頻器當前運行的參數。“現在值”和“設定值”之間存在比較關系,當兩者相等時,“現在值”以紅色字體顯示,當兩者不相同時,“現在值”以綠色加粗字體表示,提醒有人修改了參數。兩者的比較,即字體的變換,在人機界面中,采用對象腳本編程實現。
在人機界面上還配置了輔助的操作。cc-link網絡中連接多個變頻器時,在一個人機界面中,通過站號更改,可以切換控制每站的變頻器;登陸功能,限制畫面修改的權利,沒有得到授權,則只能監視變頻器的運行狀態、運行信息,而不能修改;參數誤修改后,通過“設定值”復制到“現在值”,可以批量還原參數;更改工藝時,可以將“現在值”復制到“設定值”作為新的設定標準。
4、結束語
可視化的人機界面取代了以往的操作面板,具有顯示文字信息、圖像信息以及觸摸輸入等功能;cc-link總線,可以遠程連接多種設備類型,采用總線的連接方式,提高了數據傳輸速度、減少了接線成本和人工成本;a700系列變頻器支持的多種網絡功能,實現了變頻器分散放置、集中管理。用人機界面、qplc、變頻器組成的操作系統,在汽車生產中有著重要作用,得到汽車輸送設備制造商的肯定,并表示在某汽車廠新的輸送線上,會采用該系統。
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