91在线观看视频-91在线观看视频-91在线观看免费视频-91在线观看免费-欧美第二页-欧美第1页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

步進或伺服運動控制偏位現(xiàn)象的原因及解決辦法

伺服與運動控制 ? 來源:伺服與運動控制 ? 作者:伺服與運動控制 ? 2022-11-01 15:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

偏位問題,是使用步進或伺服電機的設(shè)備制造廠在設(shè)備裝機調(diào)試,以及設(shè)備使用過程中,所面臨的常見問題之一。出現(xiàn)偏位可能是機械裝配不當造成,可能是控制系統(tǒng)驅(qū)動器信號不匹配,也可能是設(shè)備內(nèi)電磁干擾、車間內(nèi)設(shè)備互相干擾或者是設(shè)備安裝時地線處理不妥當?shù)仍斐伞?/p>

眾多應(yīng)用案例中,提煉整理出最常見的偏位原因及對策,用以幫助設(shè)備廠家調(diào)試人員快速定位問題、采取各種適宜措施提高設(shè)備抗干擾性、為設(shè)備正確接地保證正常運行。

規(guī)律性偏位

問題一:做往復(fù)運動,往前越偏越多(少)

可能的原因1:脈沖當量不對

問題分析:無論是同步輪結(jié)構(gòu)還是齒輪齒條結(jié)構(gòu),都存在加工精度誤差。運動控制卡(PLC)并沒有設(shè)置準確的脈沖當量。例如上一批同步輪電機旋轉(zhuǎn)一圈設(shè)備前進10mm,這批同步輪大一點電機轉(zhuǎn)一圈前進了10.1mm,就會導(dǎo)致該批機器每次運行比以前的設(shè)備多走1%的距離。

解決方法:出機前用機器畫一個盡可能大幅面的正方形,然后用尺去量實際尺寸,對比實際尺寸和控制卡設(shè)置尺寸之間的比例,然后將其加入控制卡運算,反復(fù)進行三次之后就會得到一個比較準確的值。

可能原因2:脈沖指令的觸發(fā)沿與方向指令的電平變換時序沖突

問題分析:驅(qū)動器要求上位機發(fā)出的脈沖指令的沿與方向指令電平變換有一定時序要求。而部分PLC或運動控制卡編程時沒滿足這種要求(或者其自身的規(guī)則不符合驅(qū)動器的要求),導(dǎo)致脈沖和方向時序并不能滿足要求而偏位。

解決方法:控制卡(PLC)軟件工程師將方向信號提前。或者驅(qū)動器應(yīng)用技術(shù)人員更改脈沖沿計數(shù)方式。

問題二:運動過程中電機在固定點抖動,過該點后能正常運行,但少走一段距離

可能的原因:機械裝配問題

原因分析:機械結(jié)構(gòu)在某個點阻力較大。由于機械安裝的平行度、垂直度或設(shè)計不合理的原因?qū)е略O(shè)備在某個點阻力較大,步進電機的力矩變化規(guī)律是速度越快力矩越小,很容易在高速段卡死,速度降下來卻能走過去。

解決方法:

檢查機械結(jié)構(gòu)出現(xiàn)卡死的原因,是該處摩擦阻力大還是滑軌裝得不平行等。

步進電機力矩不夠。由于終端客戶出現(xiàn)提速或者加大負載的要求,導(dǎo)致原本能滿足要求的電機在高速力矩不夠,從而發(fā)生高速段堵轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。解決方法可以通過驅(qū)動器設(shè)置更大輸出電流或者在驅(qū)動器允許電壓范圍內(nèi)提高供電電壓,或更換更大轉(zhuǎn)矩的電機。

問題3:電機往復(fù)運動來回均沒走到位且偏移量固定

可能的原因:皮帶間隙

原因分析:皮帶與同步輪之間存在反向間隙導(dǎo)致,往回走會存在一定量的空程。

解決方法:如運動控制卡具有皮帶反向間隙補償功能,可利用之;或者繃緊皮帶。

問題4:切繪軌跡不重合

可能的原因1:慣量過大

原因分析:平板切繪機噴墨過程由光柵控制,掃描式運動,切割時走插補運動,兩者軌跡不重合是因為,類似設(shè)備X軸小車慣量較小且由光柵定位,噴繪位置準確,而Y軸龍門結(jié)構(gòu)慣量較大,電機響應(yīng)性差,插補運動時Y軸跟隨性不好導(dǎo)致軌跡部分偏位。

解決方式:增加Y軸減速比,使用陷波功能提高伺服驅(qū)動器剛性以解決該問題。

可能的原因2:刀和噴頭重合度沒調(diào)好

原因分析:因為切繪機刀和噴頭都裝在X軸小車上但是兩者有坐標差,切繪機上位機軟件能調(diào)整這個坐標差做到刀和噴頭軌跡重合,如果沒調(diào)好,切繪軌跡會整體分離。


解決方法:修改刀和噴頭位置補償參數(shù)。

問題5:畫圓成橢圓

可能的原因:XY軸平臺兩軸不垂直

原因分析:XY軸結(jié)構(gòu),圖形偏位例如畫圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形。龍門結(jié)構(gòu)X軸與Y軸不垂直時會導(dǎo)致該問題。

解決方法:調(diào)節(jié)龍門架X軸與Y軸垂直度可以解決該問題。

非規(guī)律性偏位

問題:運行過程中不定期出現(xiàn)偏位,偏位具有偶然性,偏位多少不確定

可能的原因1:干擾原因?qū)е码姍C偏位

原因分析:非周期性偏位大部分因為干擾導(dǎo)致,少部分因為運動控制卡發(fā)出的窄脈沖或者機械結(jié)構(gòu)松動引起。

解決方法:如果干擾出現(xiàn)的比較頻繁,則可以利用示波器監(jiān)控脈沖頻率確定干擾發(fā)生的時間進而確定干擾源,移除或者使脈沖信號遠離干擾源能解決部分干擾。如果干擾出現(xiàn)的比較偶然,或者難以確定干擾源位置或電氣柜已固定難以移動,則可以考慮采用以下措施來解決問題:

① 驅(qū)動器接地

② 脈沖線更換雙絞屏蔽線

③ 脈沖正負端并聯(lián)103陶瓷電容濾波(脈沖頻率小于54kHz)

④ 脈沖信號套磁環(huán)

⑤ 驅(qū)動器和控制器電源前端增加濾波器

175ef64a-494d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

備注:常見的干擾源包括變壓器、線圈式繼電器、變頻器、電磁閥、高壓電線等。規(guī)劃電氣柜的時候應(yīng)避免信號線靠近這些干擾源,信號線與高壓供電線宜分不同線槽布線。

可能的原因2:脈沖串出現(xiàn)窄脈沖

原因分析:客戶運動控制卡發(fā)送脈沖串占空比較小或過大,出現(xiàn)窄脈沖,驅(qū)動器識別不了,導(dǎo)致偏位。

1799540c-494d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

解決方法:查找控制器出現(xiàn)這種問題的原因,是脈沖接口問題,還是軟件算法問題

可能的原因3:機械結(jié)構(gòu)松動

原因分析:連軸器、同步輪、減速機等用頂絲固定或螺絲夾緊的連接件在快速沖擊場合運行一段時間可能出現(xiàn)松動,導(dǎo)致偏位。用鍵和鍵槽配合固定的同步輪則注意鍵和鍵槽之間是否存在間隙,齒輪齒條結(jié)構(gòu)則注意兩者之間的配合間隙。

解決方法:關(guān)鍵部分、受力大的結(jié)構(gòu)螺絲一定用彈墊、而且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠。電機軸與聯(lián)軸器盡量用鍵槽連接。

可能的原因4:濾波電容過大

原因分析:濾波電容過大,普通RC濾波器截止頻率是1/2πRC,電容越大截止頻率越小,一般驅(qū)動器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電容構(gòu)成的RC濾波電路截止頻率為54khz,頻率高于此會因為幅值衰減過大而導(dǎo)致部分有效信號無法被驅(qū)動器正確檢測到,最終導(dǎo)致偏位。

解決方法:加濾波電容時需要核算脈沖頻率、一定要保證最大通過脈沖頻率滿足要求。

可能的原因5:PLC或者運動控制卡最大脈沖頻率不夠高

原因分析:一般PLC允許輸出最大脈沖頻率為100kHz,運動控制卡根據(jù)其發(fā)脈沖芯片不一樣差異較大,特別是普通單片機開發(fā)的運動控制卡可能會因為脈沖頻率不夠高導(dǎo)致偏位。

解決方法:假如上位機最大脈沖頻率有限,為了保證速度,可以適當降低驅(qū)動器細分,以保證電機轉(zhuǎn)。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    8698

    瀏覽量

    150034
  • plc
    plc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5037

    文章

    13924

    瀏覽量

    474786
  • 伺服電機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    88

    文章

    2120

    瀏覽量

    59682

原文標題:【ISMC微型伺服 | 頭條】步進或伺服運動控制偏位:現(xiàn)象、原因及解決辦法

文章出處:【微信號:伺服與運動控制,微信公眾號:伺服與運動控制】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    變頻器對PLC和步進電機干擾的主要原因解決辦法

    、信號輸入和輸出工作失常,同時也可能使步進電機產(chǎn)生震動和運行失步。以下是對變頻器干擾PLC和步進電機的主要原因解決辦法的詳細分析: 一、主要原因
    的頭像 發(fā)表于 04-10 07:34 ?452次閱讀
    變頻器對PLC和<b class='flag-5'>步進</b>電機干擾的主要<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解決辦法</b>

    絕對值編碼器位置丟失是什么原因?有什么解決辦法

    絕對值編碼器位置丟失可能由多種原因引起,以下是一些常見原因及相應(yīng)的解決辦法: 一、原因分析 1. 電源干擾: ? ?● 錯誤的電壓、電流
    的頭像 發(fā)表于 03-16 17:17 ?1439次閱讀

    PLC異常工作的原因解決辦法

    PLC(可編程邏輯控制器)異常工作的原因解決辦法
    的頭像 發(fā)表于 02-24 17:27 ?1097次閱讀

    Profinet IO通信故障原因解決辦法

    通信故障時有發(fā)生,影響生產(chǎn)效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文將深入探討Profinet IO通信故障的常見原因,并提出詳細的解決辦法,以幫助技術(shù)人員快速定位和解決問題。
    的頭像 發(fā)表于 02-03 14:50 ?1601次閱讀

    端子失效的常見原因解決辦法

    端子失效的常見原因解決辦法 在現(xiàn)代電子設(shè)備和電路系統(tǒng)中,端子作為連接各個組件的關(guān)鍵部分,其穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。然而,端子失效的情況時有發(fā)生,這不僅影響設(shè)備的正常運行,還可能導(dǎo)致安全隱患。 端子
    的頭像 發(fā)表于 12-29 10:47 ?1421次閱讀

    常見墊圈故障及解決辦法 防漏墊圈的設(shè)計與應(yīng)用

    不當壓力過大,墊圈發(fā)生變形,無法有效密封。 解決辦法: 確保正確安裝墊圈,避免過度擰緊螺栓,使用合適的扭矩。 3. 墊圈腐蝕 故障現(xiàn)象: 墊圈材料與介質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致墊圈腐蝕,密封性能下降。
    的頭像 發(fā)表于 12-12 15:31 ?1107次閱讀

    其利天下技術(shù)·引起伺服電機故障的原因分析·伺服電機驅(qū)動方案開發(fā)

    伺服電機都有它的壽命,當使用到一定程度的時候,可能會出現(xiàn)各類型的故障。我們今天來分析一下可能引起伺服電機故障的原因,以及解決辦法。編碼器報警1.編碼器信號問題
    的頭像 發(fā)表于 12-09 18:09 ?1364次閱讀
    其利天下技術(shù)·引起<b class='flag-5'>伺服</b>電機故障的<b class='flag-5'>原因</b>分析·<b class='flag-5'>伺服</b>電機驅(qū)動方案開發(fā)

    雷達探測器常見故障及解決辦法

    雷達探測器,特別是用于車輛泊車輔助的雷達系統(tǒng),常見故障及其解決辦法可以歸納如下: 一、無報警提示故障 故障現(xiàn)象 : 在掛入倒擋或者按下雷達開關(guān)后,雷達系統(tǒng)毫無反應(yīng)。 可能原因 : 倒車雷達系統(tǒng)工作
    的頭像 發(fā)表于 11-24 09:46 ?3021次閱讀

    溫控器常見故障及解決辦法

    ,但無法控制加熱冷卻系統(tǒng)。 解決辦法: 檢查電源: 確保溫控器已正確連接到電源。如果使用電池,請更換新電池。 檢查接線: 檢查溫控器的接線是否松動損壞。如果需要,重新連接
    的頭像 發(fā)表于 11-06 13:51 ?1.5w次閱讀

    常見MCU故障及解決辦法

    控制器單元(MCU)是現(xiàn)代電子設(shè)備中的核心組件,負責(zé)處理和控制各種功能。然而,由于各種原因,MCU可能會出現(xiàn)故障。以下是一些常見的MCU故障及其解決辦法: 1. 電源問題 故障
    的頭像 發(fā)表于 11-01 13:41 ?7756次閱讀

    分析波峰焊時產(chǎn)生連錫(短路)的原因以及解決辦法

    應(yīng)的解決辦法呢?今天深圳佳金源錫條廠家我們來了解下波峰焊產(chǎn)生連錫的原因以及解決辦法:連錫,也被稱為短路,是波峰焊技術(shù)中最為常見的不良之一。首先,我們在遇到波峰焊連錫時
    的頭像 發(fā)表于 10-23 16:24 ?1800次閱讀
    分析波峰焊時產(chǎn)生連錫(短路)的<b class='flag-5'>原因</b>以及<b class='flag-5'>解決辦法</b>

    變頻器常見故障和解決辦法,這一篇就夠了,各大品牌都適用

    ,如PLC其他控制設(shè)備。 變頻器維修 過電流 可能原因: 電機過載。 輸出側(cè)短路。 變頻器內(nèi)部故障。 解決辦法: 檢查負載是否過大,減少負載
    的頭像 發(fā)表于 10-12 15:35 ?4432次閱讀
    變頻器常見故障和<b class='flag-5'>解決辦法</b>,這一篇就夠了,各大品牌都適用

    步進電機的伺服控制方法有哪些

    步進電機的伺服控制方法主要包括以下幾種: 1. 位置模式 定義 :在位置模式下,步進伺服電機根據(jù)輸入的位置指令,通過閉環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 09-04 09:48 ?1176次閱讀

    步進電機伺服控制系統(tǒng)的作用

    步進電機伺服控制系統(tǒng)是一種精密的電機控制系統(tǒng),它通過精確控制電機的步進角度來實現(xiàn)對機械
    的頭像 發(fā)表于 09-04 09:46 ?1231次閱讀

    步進電機失步可能因素

    ,是自動化控制系統(tǒng)中常見的關(guān)鍵元件之一。 一、電機失步可能因素及解決辦法 步進電機失步是指電機無法按照預(yù)定步數(shù)位置進行準確運動
    的頭像 發(fā)表于 07-23 09:00 ?1122次閱讀
    <b class='flag-5'>步進</b>電機失步可能因素
    主站蜘蛛池模板: 日本高清一区二区三区不卡免费 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 欧美成人性动漫在线观看 | 天天干天天拍天天操 | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 午夜免费视频福利集合100 | 久久午夜宅男免费网站 | 99久久99| 黄色网一级片 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 国产高清成人mv在线观看 | 午夜操| 免费看性| 久久成人性色生活片 | 曰本毛片 | 操人网站 | 天天爽夜夜爽 | 午夜看片网址 | 在线免费观看视频 | 欧美又粗又长又湿又黄的视频 | 欧美一区二区三区免费看 | 一起射综合网 | 亚洲 成人 欧美 自拍 | 中文字幕色综合久久 | 免费一区二区 | h网站在线| 欧美日本一区二区三区 | 毛片视频网址 | 亚洲国产日韩欧美在线as乱码 | 国产床戏无遮掩视频播放 | 久久久久国产一级毛片高清片 | 久久久久综合中文字幕 | 亚洲午夜精品一区二区 | 欧美人与zoxxxx另类 | 狠狠色丁香婷婷综合橹不卡 | 国产叼嘿视频免费网站 | 色视频在线观看在线播放 | 国产ccc | 女女色综合影院 | 中文三 级 黄 色 片 | 亚欧有色亚欧乱色视频 |