文章以某車型汽車線束接插件進水故障為例,運用故障樹分析法對汽車線束接插件進水故障進行分析與改進,其目的就是消除汽車線束接插件進水故障,提高汽車的安全性,滿足用戶安全駕駛的美好生活需要,同時為后期車型的開發(fā)提供參考,為同類故障的分析與改進提供借鑒。
01
汽車線束接插件進水故障分析與改進
在某車型汽車線束市場故障報單中,線束接插件進水故障比高達47%,故障部位主要集中在氮氧傳感器。線束接插件進水是該車型線束故障模式中的TOP1故障。下面以“該車型氮氧傳感器線束接插件進水故障的分析與改進過程”作為案例來進行詳細闡述。
接到項目任務(wù)后,公司立即組建項目組,由公司領(lǐng)導(dǎo)掛牌開展項目攻關(guān)。項目組成員由整車及其線束零部件供應(yīng)商從事技術(shù)研發(fā)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)制造等跨領(lǐng)域工作的人員組成。在項目攻關(guān)過程中,項目組成員走訪了江浙等市場,實地調(diào)研了車主用車工況,現(xiàn)場察看故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)進水位置集中在氮氧傳感器部位。項目組成員和當?shù)?a href="http://m.xsypw.cn/v/tag/1215/" target="_blank">維修服務(wù)站的維修師傅一起圍繞著故障車現(xiàn)場、現(xiàn)時、現(xiàn)物發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,最終形成產(chǎn)品優(yōu)化改進方案并且實施。改進后的產(chǎn)品經(jīng)過大量的試驗驗證和整車跑路試測試,最終消除了線束接插件進水故障,實物如期切換,項目圓滿完成。在項目開展過程中,項目組成員以問題為導(dǎo)向,以消除氮氧傳感器線束接插件進水故障為目標,聚焦氮氧傳感器線束,對照產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求,運用故障樹分析法,從人、機、料、法、環(huán)、測等方面系統(tǒng)進行研討分析,由表及里、層層深入地查找造成“氮氧傳感器線束接插件進水故障”的原因。通過充分研討分析,識別出可能原因有三個:
(1)線束接插件、防水栓、盲堵、端子的工藝選型問題;
(2)防水栓破損、缺失;
(3)接插件的設(shè)計問題。
進一步分析,識別出造成“線束接插件、防水栓、盲堵、端子的工藝選型問題”的可能原因有兩個:一是線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題;二是防水栓插入狀態(tài)問題。識別出造成“防水栓破損、缺失”的可能原因有兩個:一是員工標準作業(yè)問題;二是防水栓在流轉(zhuǎn)過程中損壞。識別出造成“接插件的設(shè)計問題”的可能原因有兩個:一是接插件選型問題;二是接插件裝配位置問題。
綜上所述,通過FTA 分析,共識別出六個可能導(dǎo)致“氮氧傳感器線束接插件進水”的潛在因子,分別是:線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題,防水栓插入狀態(tài)問題,員工標準作業(yè)問題,防水栓在流轉(zhuǎn)過程中損壞,接插件選型問題,接插件裝配位置問題。具體故障樹如下圖所示(圖1):
圖1 汽車氮氧傳感器線束接插件進水故障樹
?線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題
項目組對氮氧傳感器部位的線束接插件、防水栓、盲堵、線束端子的型號、線徑進行檢測。在生產(chǎn)現(xiàn)場隨機各抽取50個產(chǎn)品實物進行檢測,其中接插件、防水栓、盲堵、線束端子均為整車廠指定件,其尺寸和型號均符合技術(shù)圖紙要求,線束接插件、防水栓、盲堵、端子對插匹配良好。對氮氧傳感器護套、防水栓、盲堵等按照QC/T 417.1—2001第1部分定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能要求進行氣密試驗和水密防水試驗,觀察試驗過程中無氣流產(chǎn)生,接插件內(nèi)部無可見水跡,試驗結(jié)果證明產(chǎn)品實物符合QC/T 417.1—2001第1部分定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術(shù)要求。
因此“線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題”不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
?防水栓插入狀態(tài)問題
項目組組織設(shè)計、工藝、質(zhì)量等相關(guān)人員共同對生產(chǎn)制造現(xiàn)場進行工藝紀律檢查,生產(chǎn)制造現(xiàn)場壓接工位、防水栓裝配工位及插值工位作業(yè)標準齊全有效。操作工操作全自動下線壓接設(shè)備壓接端子,半自動防水栓設(shè)備穿插防水栓。生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)良好穩(wěn)定,現(xiàn)場設(shè)備維護保養(yǎng)記錄齊全?,F(xiàn)場檢測100個防水栓的插入狀態(tài),防水栓的穿插位置穩(wěn)定,防水栓穿插后的質(zhì)量符合技術(shù)標準要求。
因此“防水栓插入狀態(tài)問題不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
?員工標準作業(yè)問題
在生產(chǎn)制造現(xiàn)場,線束端子采用專用模具進行壓接。模具定期維護保養(yǎng),狀態(tài)良好穩(wěn)定。線束端子壓接高度、拉拔力等尺寸、性能符合技術(shù)標準要求,端子壓接狀態(tài)良好。抽查車間巡檢員過程檢驗記錄,檢查發(fā)現(xiàn):某日巡檢員抽檢120根氮氧傳感器線束,盲栓漏裝8根,處理措施:返工。仔細察看巡檢員過程檢驗記錄表,記錄表上顯示每月都有不同數(shù)量的氮氧傳感器盲栓漏裝。為進一步查明盲栓漏裝原因,項目組來到車間模板插植工位進行調(diào)查。模板插植工位上有作業(yè)標準指導(dǎo)書,作業(yè)標準指導(dǎo)書上明確規(guī)定要裝配盲栓。檢查中發(fā)現(xiàn),模板插植工位上有多名操作工同時插值,但是裝配盲栓人員不固定,操作工各自自行安裝,容易發(fā)生盲栓漏裝現(xiàn)象。
因此“員工標準作業(yè)問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
改進措施:為了防止員工漏裝盲栓,項目組優(yōu)化工藝,將盲栓裝配由模板插植工位調(diào)整至其前道工序:配料工位。即配料人員將盲栓裝配好后,再將產(chǎn)品流入下道工序:模板插植工位,由插植人員對前道工序的盲栓安裝到位情況進行檢查確認。這樣上下道工序相互之間進行自檢、互檢,防止盲栓漏裝。項目組及時將優(yōu)化后的工藝固化到FMEA、作業(yè)標準指導(dǎo)書等相關(guān)技術(shù)文件中,并且組織對相關(guān)員工進行應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、測評,員工測評合格后上崗。工藝優(yōu)化以后,項目組成員跟蹤生產(chǎn)制造現(xiàn)場的氮氧傳感器線束質(zhì)量,沒有發(fā)現(xiàn)盲栓漏裝現(xiàn)象,對車間過程檢驗員的檢驗記錄跟蹤檢查一個月,也沒有發(fā)現(xiàn)盲栓漏裝現(xiàn)象,工藝改進成效明顯。
?防水栓在流轉(zhuǎn)過程中損壞
在生產(chǎn)制造現(xiàn)場,壓接后的線束端子配有塑料保護杯進行防護,端子防護效果良好。線束掛在專用工位器具小車上在車間內(nèi)部流轉(zhuǎn),流轉(zhuǎn)過程中沒有發(fā)現(xiàn)氮氧傳感器防水栓有損壞、缺失。
因此“防水栓在流轉(zhuǎn)過程中損壞”不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
?接插件選型問題
該車型氮氧傳感器線束接插件有兩種型號,分別是A件和B件。梳理市場故障報單,發(fā)現(xiàn)發(fā)生故障的接插件型號均為A件,而裝配B件的車輛,市場上沒有發(fā)生接插件進水現(xiàn)象。為了進一步查明原因,項目組對故障件進行了解剖,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線氧化方向是從接插件往線束分支方向,再挑出端子,發(fā)現(xiàn)氧化是從端子頭部往導(dǎo)線方向。這些現(xiàn)象表明水是從兩插件之間進入的。再將A件和B件兩種接插件(圖2)進行對比分析,發(fā)現(xiàn)A件端子裸露在外部無防護;而B件有限制件將端子完全覆蓋,密封性更好,防水效果更高。
圖2 兩種接插件對比
因此“接插件選型問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
改進措施:將接插件B件進行水密防水試驗,試驗結(jié)果合格,符合QC/T417.1-2001 第1部分定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術(shù)要求。項目組優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,將氮氧傳感器線束端接插件由A件切換為B件,同時修改FMEA、產(chǎn)品圖紙及其技術(shù)標準等相關(guān)技術(shù)文件,并且組織對相關(guān)員工進行培訓(xùn),形成組織記憶力,防止同類設(shè)計選型問題再次發(fā)生。
?接插件裝配位置問題
項目組成員對市場退回的10個氮氧傳感器線束接插件進行氣密防水試驗,試驗驗證結(jié)果均合格,符合QC/T 417.1—2001 第1部分定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術(shù)要求。將接插件放在整車系統(tǒng)中進行分析,氮氧傳感器裝配位置在油箱及排氣管上方,此處裝配位置較低,車輛在行駛時此處溫度較高,下雨天此處水壓沖擊力大,線束接插件防水等級無法滿足車輛布置環(huán)境要求,水氣會沿著傳感器線束少量進入傳感器內(nèi)部,造成氮氧傳感器損壞。
因此“接插件裝配位置問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關(guān)鍵因子。
改進措施:調(diào)整氮氧傳感器在車輛上的裝配位置,由原來的油箱及排氣管位置調(diào)整至汽車底盤大梁內(nèi)側(cè)位置,同時增加滴水點,避免高溫高壓造成氮氧傳感器線束接插件積水。按照改進方案試裝五臺車輛跑路試測試,沒有發(fā)生氮氧傳感器線束接插件進水現(xiàn)象,改進措施有效。項目組修改產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)要求及其相關(guān)工藝文件和作業(yè)標準指導(dǎo)書,并及時組織培訓(xùn),形成組織記憶力,防止同類設(shè)計問題再次發(fā)生。
02
結(jié)論
綜上所述,通過故障樹分析,識別出造成氮氧傳感器線束接插件進水的三個關(guān)鍵因子分別是:員工標準作業(yè)問題,接插件選型問題和接插件裝配位置問題。針對這三個關(guān)鍵因子研討提出產(chǎn)品改進方案并且實施改進,改進后的車輛沒有發(fā)生氮氧傳感器線束接插件進水現(xiàn)象。項目組及時將產(chǎn)品改進成果進行固化、標準化,形成組織記憶力。通過項目攻關(guān),消除了氮氧傳感器線束接插件進水故障,提高了汽車的安全性,滿足了用戶安全駕駛的美好生活需要,同時為后期車型的開發(fā)提供參考,為同類故障的分析與改進提供借鑒。
審核編輯:黃飛
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原文標題:汽車線束接插件進水故障分析與改進
文章出處:【微信號:wiring-world,微信公眾號:線束世界】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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