......接(1/2) 實例六:發酵室蒸汽壓力電動閥閥位反饋信號異常
● 故障現象:發酵室蒸汽壓力電動閥的閥位反饋信號僅為8mA且不隨輸入信號變化。
● 故障檢查:檢查位置反饋模塊與主板的連接發現連接不夠緊密。
● 故障處理:重新拔插并送電后,閥位反饋輸出信號恢復正常。
● 維修小結:本例故障系閥位反饋模塊無輸出所致,通常由連線接觸不良引起。在處理過程中,需要仔細檢查模塊與主板的連線是否緊密、模塊電纜是否接入主板等。重新拔插并送電后,問題得到解決。
實例七:新增電動調節閥無閥位反饋信號
● 故障現象:新增電動調節閥無閥位反饋信號。
● 故障處理:更正卡件接線后,閥位反饋信號恢復正常顯示。
● 維修小結:本例是在用系統新增加一臺調節閥,因此對DCS進行了組態;反饋信號通過安全柵至DCS的卡件,在接線時沒有認真地看卡件接線端子接線圖,就接上了線,結果接在了卡件有源端子上,導致閥位反饋信號無顯示。
實例八:新裝ZDLJm型電動調節閥電機熱保護頻繁動作
● 故障現象:新裝ZDLJm型電動調節閥電機熱保護頻繁動作。
● 故障檢查:手動操作靈活,機械部件正常,疑為控制室8芯電纜干擾。
● 故障處理:獨立供電后,電機熱保護不再動作。
● 維修小結:8芯電纜同時傳輸信號與電源,導致弱電信號受220V交流電源干擾,引發電機過熱。其他調節閥已改為單獨電源線。
實例九:在用電動調節閥電機發熱嚴重
● 故障現象:在用電動調節閥電機發熱嚴重。
● 故障檢查:曾更換控制單元及過載模塊,但問題依舊。儀表工提出靈敏度過高可能。
● 故障處理:降低控制單元靈敏度后,電機溫度從85℃降至38℃,且未再升高。
● 維修小結:更換部件后需關注相關參數設置,特別是控制單元靈敏度對電機溫升至關重要。
實例十:溫度控制系統調節閥持續上下動作
● 故障現象:溫度控制系統調節閥持續上下動作。
● 故障檢查:系統滯后明顯,應首先調整PID參數,不宜過多質疑閥門本身。
● 故障處理:對PID參數進行了重新整定。為了使調節閥穩定,增大了P和I參數,并調整了D參數,從而達到了理想的效果,使調節閥停止了頻繁的動作。
● 維修小結:在本例中,原始的PID參數設定為P=I=1D=10,現已調整為P=I=4D=5,并將采樣時間延長至5秒。原先,微分參數D設定過大,而比例參數P又過小,這導致調節閥幾乎無法停轉。此外,在環境溫度過高時,電機發熱速度更快,從而引發電機熱保護動作。
這些實例涵蓋了電動調節閥常見的故障類型及其處理方法,對于維護電動調節閥的正常運行具有重要意義。
審核編輯 黃宇
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