一、背景
1.異常反饋匯總
從2月份開始陸續(xù)收到研祥投訴沉金可焊性不良問題,異常產(chǎn)品信息如下:
2.可焊性不良照片
結(jié)合客戶端反饋的信息來看,缺陷現(xiàn)象有以下三點(diǎn)共性:
1.異常發(fā)生在采用無鉛焊接工藝的客戶;
2.第一面貼裝OK,第二面貼裝時出現(xiàn)異常;
3.批量異常板D/C集中在0310、0410.
3.上錫不良位置的SEM/EDS分析
3.1 SEM/EDS分析,無異常元素
3.1 不潤濕焊盤做金相切片,對其截面做SEM分析:
從客退不良品SEM分析結(jié)果來看,鎳面存在較嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。
3.2 ?SEM/EDS分析,含有異常元素
3.2 不潤濕焊盤做金相切片,對其截面做SEM分析:
從上述分析來看,板件受到污染,導(dǎo)致上錫不良。
4.小結(jié)
從前面的SEM/EDS分析結(jié)果知,兩方面的原因?qū)е铝丝珊感圆涣迹?/p>
A 鎳層有較嚴(yán)重的腐蝕,導(dǎo)致上錫不良;
B 板件沉鎳金后,板件收到污染,導(dǎo)致上錫不良。
二、問題分析
1.鎳腐蝕嚴(yán)重原因分析
A 特性要因分析
B 要因查檢表
2.板件收到污染原因信息
A 特性要因分析
B 要因查檢表
3.要因確認(rèn)
經(jīng)實(shí)驗(yàn)分析驗(yàn)證,下面所述原因是導(dǎo)致可焊性不良的要因。
1.新金缸藥水鎳層攻擊大
新聯(lián)鼎化金藥水性能不穩(wěn)定,金缸新剛藥水對鎳面攻擊較強(qiáng),鎳面腐蝕嚴(yán)重。
2.鎳沉積速率過快
鎳的沉積速率控制范圍為7-11u"/min,跟蹤測量三個鎳缸的沉積速率,結(jié)果如下表。從數(shù)據(jù)知,鎳的沉積非常快,經(jīng)常超過控制上限,且沉積速率不穩(wěn)定。
? ? ? ?3.鎳缸保護(hù)電流過高
2-4月份,鎳缸的保護(hù)電流經(jīng)常出現(xiàn)超過控制范圍(少于1.0A)的情況,實(shí)際生產(chǎn)過程中電流最高達(dá)到3.5A,電流偏大將直接導(dǎo)致鎳缸活性難于控制,主要表現(xiàn)為鎳缸沉積率異常增加,鎳缸缸壁上鎳,滲鍍等問題。
經(jīng)查證,導(dǎo)致鎳缸保護(hù)電流過高的主要原因?yàn)椋?/p>
A 加熱材質(zhì)不符合要求。
B加熱管保護(hù)不到位,打氣時浮動。
4.金鹽濃度過低
2、2月份為了節(jié)約金鹽成本,金鹽濃度曾一度低于0.4g/l,爾金鹽控制范圍為1.0-2.0g/l。金鹽濃度低于控制范圍后,易出現(xiàn)鎳腐蝕的情況。
5.金面被字符油污染
從部分客訴退回的板件表面、縱切面SEM/EDS分析來看:
1、上錫不良表面分析:上錫發(fā)黑處及少錫(裸鎳)部位eds分析發(fā)現(xiàn)存在 異常元素如C、O、Br、Si,上
錫OK處未發(fā)現(xiàn)異常;
2、切片分析:上錫不良切片之錫飽滿處鎳層存在粒界腐蝕,eds分析存在少量C、O元素,少錫部位eds分
析有C、O、Br、Si、元素,上錫OK切片鎳界面eds分析存在C元素;
3、通過增加一次清洗來看,原本存在有上錫不良的異常,增加一次清洗后能有效的解決此異常;
4、白字中含有較多的C、O、Br、Si,可能為白字返工對金面的污染。
6.生產(chǎn)環(huán)境待進(jìn)一步改善
目前生產(chǎn)線只有天花板具有抽風(fēng)裝置,熱蒸汽在天花板頂上易出現(xiàn)冷凝現(xiàn)象,冷凝后形成污水掉落下來,容易出現(xiàn)污染藥水的情況。
7.返工返修標(biāo)識不清
1.通過了解,客戶端的可焊性不良板,未上線前金面正常無氧化現(xiàn)象,但在過完一次回流后金面出現(xiàn)嚴(yán)重發(fā)紅現(xiàn)象;
2.問題板過成品清洗線返清洗后取樣驗(yàn)證無焊錫不良現(xiàn)象,傳送速度2.0-2.5m/min,酸洗濃度控制在4-6%;
①取不良品型號的留底板進(jìn)行無鉛回流焊路過兩次再做浸錫實(shí)驗(yàn),浸錫參數(shù)同上,結(jié)果發(fā)現(xiàn)多處焊盤出現(xiàn)不上錫、少錫的現(xiàn)象;
②取不良品同型號的留底板,分別用濃度為5%的HCL溶液、異丙醇浸泡并用布擦拭金面后清洗烘干,對樣品進(jìn)行浸錫實(shí)驗(yàn),參數(shù)同上,實(shí)驗(yàn)結(jié)果上錫良好。
3.對不良品做EDS分析,未發(fā)現(xiàn)異常元素
小結(jié):
從分析結(jié)果看,無證據(jù)證明可焊性異常為焊盤污染導(dǎo)致,但確認(rèn)通過返清洗的方式可解決可焊性不良異常;從現(xiàn)場記錄來看,F(xiàn)QC返工返修板漏清洗問題存在管控漏洞,仍需提出改善。
四、改善效果措施與效果驗(yàn)證
1.新金缸藥水鎳層攻擊大改善
每次新開金缸留取25L母液進(jìn)行開缸,對比SEM分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),留取母液新開金缸生產(chǎn)的板做晶格分析要比未留母液生產(chǎn)要好。
2.鎳沉積速率過快改善
A.改善措施
①嚴(yán)格管控鎳缸保護(hù)電流,控制在1A以內(nèi);
②嚴(yán)格控制鎳缸負(fù)載,控制在1A以內(nèi)(可通過編程序時間鎳缸3個飛把位同時在鎳缸的時間,以減少鎳缸長期處于高活性狀態(tài)的時間);
③嚴(yán)格控制鎳缸溫度為78-80℃,針對個別型號易漏鍍的生產(chǎn)板(對鎳缸活性要求較高)通過調(diào)整溫度來解決漏鍍,且溫度不超過84℃;
④取消鎳缸自動添加系統(tǒng)中鎳離子上升管理,鎳離子濃度穩(wěn)定控制在4.5g/l。
B.鎳沉積速率統(tǒng)計(jì)
5月份不同鎳缸MTO數(shù)化學(xué)鎳沉積速度統(tǒng)計(jì):
6月份每天化學(xué)鎳平均沉積速率:
7月份每天化學(xué)鎳平均沉積速率:
鎳沉積速率小結(jié):
①沉積速度隨鎳缸MTO數(shù)增加而呈下降趨勢;
②5月份沉積速度值部分髙于標(biāo)準(zhǔn)值以上(標(biāo)準(zhǔn)值為每分鐘 11微英寸);
③5月沉積速度平均值為每分鐘10.53微英寸,處于標(biāo)準(zhǔn)值靠近上限;
④6月份沉積速度基本在控制范圍內(nèi),月平均沉積速度為每分鐘8.83微英寸;
⑤7月份沉積速度完全在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),月平均沉積速率為每分 鐘8.47微英寸,處于標(biāo)準(zhǔn)范圍偏下限;
改善后的鎳晶體形貌
從上面的SEM圖可以看出,鎳的晶體結(jié)構(gòu)已得到明顯改善。
3.鎳缸保護(hù)電流過高改善
措施
A 更換為原裝316不銹鋼材料加熱管,并拆除放在主槽內(nèi)的加熱管。
B 固定加熱管,保證與缸壁相連。
采取上述措施后,從5月份-至今,未再發(fā)生鎳缸保護(hù)電流過高的情況。
進(jìn)一步預(yù)防措施
A 嚴(yán)格執(zhí)行鎳缸在開缸前測電導(dǎo)率,清理缸內(nèi)雜物。
B 整流器電壓、線路由設(shè)備部每月定期校正并檢査是否有線路老化、接 觸不良等問題。
C循環(huán)管及過濾泵由設(shè)備部定期檢査是否有堵塞。
4.金鹽濃度過低改善
改善措施:
針對金鹽濃度過低仍繼續(xù)生產(chǎn)的事情,工藝根據(jù)實(shí)際情況并綜合考慮成本,重新制定金鹽濃度控制范圍。
5.金面被字符油污染改善
1、保證沉鎳金后產(chǎn)品的清洗效果以及存儲環(huán)境,疊板運(yùn)輸方式嚴(yán)格執(zhí)行插架,避免交叉污染;
2、選化板過手動退膜槽的時候,一定要嚴(yán)格控制時間,以及手動退膜槽的溫度,濃度;去膜清洗線酸洗缸每生產(chǎn)3-4千尺更換,水洗槽確保每天更換;
3、字符翻洗板需要制定相關(guān)返工流程,并在板面增加標(biāo)識,以便追溯;
4、成品清洗線速度由之前的3m/min更改為2.0-2.5m/min分鐘,以確保清洗效果;
6.返工返修標(biāo)識不清
對于返工返修板進(jìn)行拆分流程卡進(jìn)行單獨(dú)管控,各流程由相關(guān)人員簽名確認(rèn),并經(jīng)FQA確認(rèn),以防止漏清洗。
五、待辦事項(xiàng)
1、沉鎳金線增加抽氣裝置,避免廢氣污染藥水;
2、沉鎳金新程式的更改并實(shí)驗(yàn)量產(chǎn);
六、控制計(jì)劃
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